直进式大拉机
在普通拉丝机拉好的成品铜丝在另一条退火线上退火,冷却水也没有使用抗氧化剂,抗氧时间短,很快就会出现氧化发黑现象;一些老厂还沿用退火缸来退火,以下几种原因也会造成氧化、发黑:一是该退火缸螺母没拧紧,冲完二氧化碳或高纯氮后漏气;二是出缸的铜线温度过高,超出30℃时;三是拉丝乳化液保养不够,PH值过低;这些情况夏天气温高时较为常见,乳化液不停地使用会有所损耗,温度高时则损耗较快,如果不及时补充新的原油,这时候含脂肪量很少,再加上气温高,乳化液的温度也可能超出45℃,就很容易造成氧化发黑了。
铜线拉丝过程中,线材在塑性变形时,使晶格歪扭而产生一些机械、物理和化学性能变化的现象。加工硬化的出现使线材塑性下降,变形抗力,如屈服强度、硬度上升,导电性、导热性下降,抗化学腐蚀性下降。为解决这一问题,同时改善金属性能,我们必须采取措施,即退火。即在一定温度下,使金属重新再结晶,使破坏的晶格得以恢复,消除加工硬化现象,金属的性能恢复到塑性加工前的指标的一种处理金属的方法。
目前铜线经过低电压大电流退火,退火时防止铜线被空气中的氧气氧化,要进行保护,原来使用蒸汽发生器加热产生的蒸气冲填到退火管排出空气,从而得到退火保护的目的,由蒸汽发生器、保护套管、蒸汽循环管路、软水供水等部分组成。但这种保护方式,蒸汽的温度较高,加速设备的橡胶密封件及胶木绝缘轮的老化,导致蒸汽及冷却液的泄露,同时,铜线表面附着水分子,当铜线温度冷却后,铜线表面也容易产生氧化现象,形成铜率低,影响了产品质量。